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減速機第二軸斷裂原因分析

m.shockcare.cn 格魯夫機械 2015-05-13 14:38:10  點擊:

變速箱第二軸總裝時發(fā)生批量斷裂斷裂部位均在軸端螺紋收尾根部。采用化學成分分析、金相檢驗以及斷口宏、微觀分析方法,對該軸的斷裂原因進行分析。結果表明,該零件熱處理過程中,因超音頻回火工藝控制不當,以及機加工缺陷引起的應力集中是導致斷裂的主要原因。提出了改進措施。
    1情況簡介 
    變速箱第二軸熱處理后,在總裝時發(fā)生批量斷裂,斷裂部位均發(fā)生在軸端螺紋收尾根部處,。該軸材料為20CrMo,生產工藝:下料→鍛造→正火機加工滲碳淬火回火(180~200℃)→拋丸校直局部(螺紋部)超音頻回火(560~580℃)。
    工件技術要求:有效滲碳層深度為0.7~1.1mm,表面硬度58~64HRC,心部硬度26~42HRC;對螺紋部位采用超音頻回火工藝以降低硬度。 
    2理化檢驗 
    2.1化學成分分析 
    在斷裂件上取樣進行化學成分分析,檢測結果(質量分數(shù))見表1??梢娖涑煞址螱B/T3077-1999的要求。 
    2.2宏觀斷口分析 
    斷裂位置位于螺紋收尾根部與花鍵軸的連接處。經觀察,該部位表面肉眼可見明顯的機械加工刀痕,斷口邊緣呈鋸齒狀。
    2.3微觀斷口分析 
    斷口經掃描電鏡觀察,裂紋源均起源于螺紋根部,沿周向呈現(xiàn)為多源,每個裂紋源處有明顯臺階。斷口呈沿晶解理斷裂,為脆性斷口特征,并有大量二次裂紋。
    2.4金相檢驗 
    在斷口處制取金相試樣,光學顯微鏡下觀察,圓周螺紋上有多條由外向里的裂紋,裂紋較平直,尾部尖細,兩側無脫碳。
    將斷軸螺紋沿軸向切開,檢查經超音頻回火后的金相組織,發(fā)現(xiàn)存在一個宏觀的月牙形區(qū)域,該區(qū)組織為淬火馬氏體,而螺紋兩端為回火區(qū)。
    2.5硬度測試 
    經測試,月牙形區(qū)域中部硬度為570HV,螺紋兩端硬度為514~533HV,心部硬度為35~36HRC。 
   3結果分析 
    根據(jù)成分分析可知,該零件所用材料化學成分符合GB/T3077-1999中20CrMo鋼的要求,可排除因材料錯用而導致斷裂的因素。 
    該批零件滲碳淬火后,在螺紋部進行超音頻回火,以降低其硬度。但金相組織及顯微硬度測定結果均表明,此回火過程,實際上是在螺紋部位又進行了一次淬火,這必然加大了該處的組織應力和熱應力。 
    從斷裂部位看,斷裂均發(fā)生在螺紋收尾的根部與花鍵軸的連接處。由于該處沒有加工退刀槽,是機加工應力集中處;同時該部位也是超音頻回火結束部位,是熱應力與組織應力集中區(qū),從裂紋的形態(tài)上看系冷應力裂紋。 
   4結論 
    (1)該軸的斷裂是由于超音頻回火溫度失控,使回火過程實際上變成了淬火過程,使螺紋部位處于高應力狀態(tài)。
    (2)超音頻回火后產生的裂紋屬冷應力裂紋或延遲裂紋,是由于機加應力與淬火組織應力集中所造成。 
    5工藝改進措施 
    (1)降低超音頻回火溫度,延長加熱時間。
    (2)提高螺紋根部的粗糙度,避免尖銳的刀痕出現(xiàn),同時在螺紋的收尾部設計一個退刀槽,以降低機加工應力。
    (3)將超音頻回火區(qū)域沿軸花鍵部延長,避免在螺紋收尾部產生應力集中。 
    采取上述措施后,近兩年來未發(fā)生類似斷裂失效事故

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